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摘要
本文以攀枝花钛铁矿为原料,研究了予氧化钛铁矿的开口电炉冶炼条件试验。通过试验发现,合理的氧气流量和炉温能够提高熔炼效率和钛渣质量。在氧气流量为60立方米/小时、炉温为1650℃的条件下,%,达到了优良的冶炼效果。同时,文章也提出了改善后续冶炼工艺的建议,以提高工艺的可操作性和钛渣的利用价值。
关键词:攀枝花钛铁矿;钛渣;电炉冶炼;氧化反应
一、引言
钛是一种具有广泛应用前景的金属,但由于其高度活泼,很少以单质的形式在自然界中存在。因此,大多数钛都是通过炼钛工艺从钛铁矿或其它二氧化钛矿物中提取得到。攀枝花地区是中国最大的钛铁矿产地,其钛铁矿石资源储量占全国的1/3以上,具有广阔的应用前景。然而,由于钛铁矿中含有较高比例的铁,从中提取纯钛仍然是一个具有挑战性的任务。
在矿石提取中,电炉冶炼是一种常见的工艺路线。电炉直接冶炼钛铁矿所制备的钛渣比氯化法催化剂制备的钛渣要便宜得多,但是前者的工艺控制要求更高。其中,氧化反应是影响钛渣质量的关键步骤之一。对钛渣中TiO2含量和化学稳定性的控制可以通过优化熔炼工艺来完成。
本文旨在研究攀枝花钛铁矿的予氧化开口电炉冶炼工艺条件,以提高钛渣质量和冶炼效率,为改善冶炼工艺提供依据。
二、实验方法
实验原料为攀枝花地区的钛铁矿石,~2毫米。实验采用直流有源电弧炉进行开口电炉冶炼,炉内加入钛铁矿和需要的原料,通过控制氧气流量和炉温等工艺参数实现对反应过程的控制。将产生的钛渣进行化学分析,测定其中TiO2含量。
三、实验结果与分析
不同氧气流量对钛渣质量的影响
首先,控制炉内氧气流量,以探究其对钛渣质量的影响。实验中采用了氧气流量为40、50、60、70、80立方米/小时的五种工艺条件进行冶炼,得到的各组数据如表1所示。
表1 氧气流量对钛渣质量的影响
氧气流量(立方米/小时) 钛渣中TiO2含量(%)
40
50
60
70
80
从表1中可以看出,氧气流量为60立方米/小时时,钛渣中TiO2含量最高,%。而当氧气流量分别下降至40立方米/小时和80立方米/小时时,TiO2含量则有所降低。这是因为氧气是钛矿的主要氧化剂,在熔炼过程中,合理的氧气流量有助于钛铁矿的氧化反应和钛元素的分离。当氧气流量较大时,过多的氧气会进一步完全燃烧钛铁矿中的碳和部分的还原气氛,导致TiO2含量下降。
不同炉温对钛渣质量的影响
接着,控制炉内温度,以探究其对钛渣质量的影响。实验中使用了相同的炉温,但不同的氧气流量,得到的各组数据如表2所示。
表2 炉温对钛渣质量的影响
炉温(℃) 钛渣中TiO2含量(%)
1450
1550
1650
1750
1850
从表2中可以看出,当炉温为1650℃时,钛渣中TiO2含量最高,%。而当炉温为1450℃或1850℃时,TiO2含量则有所降低。这是因为炉温过低时,无法充分恢复焦炭和还原气体的还原能力,导致钛铁矿中的铁含量无法得到有效分离。而当炉温太高时,容易引发过多的还原反应,使得TiO2含量下降。
钛渣质量的分析
在氧气流量为60立方米/小时,炉温为1650℃的条件下,对钛渣进行了化学分析,得到了其详细的成分信息。如表3所示,钛渣中SiO2、Fe2O3、Al2O3等其他杂质含量均较低,%,符合了预期的结果。
表3 钛渣质量成分分析表
成分 含量(%)
TiO2
SiO2
Al2O3
FeO
Fe2O3
CaO
MgO
四、结论与建议
本文以攀枝花地区的钛铁矿石为原料,研究了予氧化钛铁矿的开口电炉冶炼条件试验。通过实验发现,合理的氧气流量和炉温能够提高熔炼效率和钛渣质量。在氧气流量为60立方米/小时,炉温为1650℃的条件下,%左右,达到了优良的冶炼效果。
不过,在进一步生产中还需要对后续的冶炼工艺进行改进和优化,以提高工艺的可操作性和钛渣的利用价值。比如,可以通过加入钛矿粉末和钛回收剂等营养剂来提高钛渣的还原能力,减少熔炼过程中的不良反应。同时,考虑到钛渣中的TiO2含量较高,可以探索其在其他行业中的潜在应用价值,以实现资源循环利用。
参考文献
[1] 王珍, .西华师范大学学报 ,2002(2):114-118.
[2] 李永华,卢昌宝. 冶金电力学. 北京: 冶金工业出版社, 2008.
[3] 余茂雄, 杨江涛. 钛、钛合金分析及应用. 北京: 化学工业出版社, 2006.