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QC小组改善活动最终定版(ppt 34页).ppt

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QC小组改善活动最终定版(ppt 34页).ppt

上传人:静雨蓝梦 2020/12/15 文件大小:3.40 MB

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QC小组改善活动最终定版(ppt 34页).ppt

文档介绍

文档介绍:降低A线面板和侧板外观
不良改善总结报告
智之星小组
2008年6月14日
个 人 介 绍
姓 名:冯 拯
所 在 部 门:制造部
职务:现场工艺工程师
小组介绍
小组成立背景
小组成员简介
选题理由
从该线体1月份缺陷分布柏拉图上可以看出,%,高居榜首,影响了直通率的提升(%),同时维修成本、生产成本相应增加
活动规划计划
制表人:冯拯 日期:2008年3月15日
目标设定
降低控制面板和侧板外观不良发生率
%
8%
现状
目标
挑战值
7%
迫切性和必要性
这二者缺陷共同影响,最大程度上制约了生产线体直通率的提升,%,距离72%%


无形中增加了机器的维修费用,行程浪费
步子跨的是不是太大了哟???
拭目以待中ing
原因分析1——面板

面板过程中的外观不良



员工没有按照要求操作
作业文件没有规范的操作细则
机器输送过程中碰伤
作业文件不细化
管理人员防护意识淡薄
护套管理不善丢失
来料不良
开门后员工首饰、皮带等划伤面板
员工防护意识淡薄
面板没有包装防护
来料不合格回用
通过分析,我们找出了6个末端原因
机器在包装段推动时相互碰撞变形
机器在水检段相互擦伤
原因分析2——侧板
侧板过程中的外观不良




打螺钉时风批头划伤侧板
员工防护意识淡薄
移载机夹持使侧板变形
左右夹持板没有保护
产品输送过程没有隔离保护装置
来料不良
员工操作不熟练
拆分侧板作业方法不规范
底托放偏机器之间碰撞变形
拆包的侧板堆放在地上相互擦伤
员工防护意识淡薄
调整间隙导致侧板变形
来料不合格回用
产品输送时相互撞伤
拆分侧板时划伤变形
通过分析,我们找出了7个末端原因
找出末端原因
到底哪个才是要因???
原因验证1-1
面板原因1:员工防护意识淡薄
不符合标准
◆作业文件规定接触到面板作业的员工,不能戴首饰,钥匙扣等,但现场检查发现员工没有按要求操作。
◆从3个月的报表可以看出,面板不良主要是发生在中间检后面工序,作业文件规定包装后段员工作业时须戴手套,但现场检查员工没有按要求操作;
在作业指导书上看不出来有任何规范护套如何使用的要求,没有标准可参照执行
◆作业文件没有规定在哪个工位开始套和取下保护护套工装;
◆作业文件没有明确说明在中途某个工位因工位需要时取下护套,作业完成后流入下工序时如何处理已经取下来的护套;
◆作业文件没有规范套后的标准是什么,是护住正面还是要求全部套上去都不清楚;
◆漏套面板保护护套算不算违反工艺纪律;
◆护套套好后没有完全覆盖整个面板,局部位置裸露在外;
◆质控点、水检、其他工位取下护套后流入下工序时没有再次套好,面板处于无保护状态,下工序作业时划伤面板;
原因验证1-2
面板原因2:作业文件没有规范操作细则