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聚丙烯装置节能降耗措施.doc

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聚丙烯装置节能降耗措施.doc

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聚丙烯装置节能降耗措施.doc

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文档介绍:聚丙烯装置节能降耗措施
聚丙烯装置节能降耗措施
[摘耍]本文结合聚丙烯装置实际特点,通过采取工艺操作优 化控制、技术改造,深入开展班组经济核算等措施,降低装置能耗, 实现装置节能、节水的目标。 [关键词]聚丙烯;装置;节能降
耗 中图分类号::A文章编号:1009-914X
(2014) 27-0002-01 通过分析开工以来装置耗能、用水情况,
找出影响装置耗能、用水关键的4个方面,即:水消耗、N2消耗、 电消耗、蒸气消耗,这4方面消耗占整个能耗组成的99%以上,其中 电60%,蒸气25%,循环水8%, N26%,其它1%。因此,降低以上4个 方面的消耗,也就降低了装置能耗。本文结合聚丙烯装置实际特点, 立足岗位,研究优化合理使用资源,降低消耗的方法,通过采取工艺 操作优化控制,技术改造,深入开展班组经济核算等措施,降低装置 能耗,实现装置节能节水的目标。 1 •立足岗位,优化工艺操作
控制 1・1提高循环水、冷冻水给水和回水温差,降低装置水消 耗 针对北方冬季和夏季环境因索的影响,根据聚丙烯装置特点,
优化循环水、冷冻水的操作方法,提高装置循环水、冷冻水总管的给 水和回水温差。对装置各循环水用户的用水量除环管反应器换热器和 大机组使用的循环水没有调整外,其余换热设备都进行调整冋水阀门 开度,并且建立循环水温度、冷冻水温度台帐,使循环水温差由原来 的3〜4°C提高到目前的5・0°C以上,使循环水效能得到充分利用,循 环水根据春季环境温度变化,及时关小室内外蒸气伴热阀门,减少蒸 气消耗量。通过以上优化操作控制,聚丙烯装置水消耗、N2消耗、 电消耗、蒸气消耗均有所降低。 2立足岗位技术改造,实现装
置节能节水 ,降低装置脱盐水使用量
原设计中凝液系统冷却器采用列管式换热器,换热面积小,换热效果 差,经常造成凝液罐超温、超压,需要补充大量的脱盐水对凝液罐进 行降温,同时向凝液罐补充脱盐水阀门是闸阀,需要现场人为手动控 制,不易控制补充脱盐水的量,造成脱盐水浪费。 针对凝液罐
需要补充大量脱盐水,造成脱盐水浪费的问题。我们立足岗位,充分 论证,提出了对凝液回收系统进行改造,利用装置大检修机会凝液系 统进行了改造,其改造主要内容如下: (1)重新史换1台冷却
器,型式为板式换热器,增加换热器面积,增强换热效果,使凝液温 度降低至70°C以下,避免凝液罐D606超温、超压情况发生; (2)
凝液罐脱盐水补水增加控制系统,增加一自动控制调节阀,使补水量 得到有效控制,减少脱盐水消耗; (3)对蒸气凝液管线走向进
行改造,使装置回凝液罐的蒸气凝液全部回收,避免水资源浪费。 ,降低装置脱盐水使用量 目前,聚内烯装置进入汽蒸罐的蒸气FIC50K FIC502和汽蒸罐夹套 蒸气产生的凝液直接排入到地沟内,同吋小闪线一段蒸气凝液也直接 排入地沟,造成水资源的浪费和污水排放量的增加。针对上述实际情 况,我们在经过充分论证情况下,计划通过技术改造,回收利用汽蒸 罐及小闪线的蒸气凝液,降低装置脱盐水使用量。其主要内容如下: 在闪蒸框架地面增加一台压水器,将汽蒸罐使用的两股汽蒸蒸气冋到 压水器前,增加Y型过滤器,防止细粉进入压水器后,影响压水器正 常运行。汽蒸罐D50