文档介绍:锅炉灭火的原因分析与措施
本文是我个人结合我公司#2炉在2006年初发生的多次灭火事件,对产生灭火事故的 原因进行分析,并组织相关人员进行试验,提出解决灭火事件的防范措施,经过实践,解决 了频繁灭火事件的发生。文章对于新投产的同类型锅炉燃烧调整具有一定的借鉴指导意义。
1锅炉设备概况
、中间再热、自然循环煤粉炉,锅炉型号是 (WGZ1025/17. 5-5);
:单炉膛、JI型布置、直流式百叶窗水平浓淡燃烧器,四角布置切向燃烧, 锅炉本体是露天布置、全钢架悬吊结构、平衡通风、除渣系统属于固态机械式排渣;
:四角切圆燃烧,切圆情况采用小直径双切圆,切圆直径分别是①802mm、 O974mm,反切三次风和消旋风假象切圆直径分别是中1982mm、®2153mm;
:布置四组直流式百叶窗水平浓淡燃烧器,每组由四层一次风喷咀、8层二 次风喷咀、2层三次风喷咀组成,其中在A层一次风喷口和BC3、DE层二次风喷咀中设置了 轻油枪;油燃烧器采用西安普华产品,其中A层一次风喷口内布置的是小油枪;
:采用平衡通风;
1. 6调温方式:过热汽系统调温采用二级喷水减温;再热汽系统调温主要靠烟气挡板, 事故喷水只在事故工况下使用;
:仓储式钢球磨制粉系统、磨煤机布置形势分别是由西向东排列#1、 #2、#3、#4。
:分别是A、B、C、D四层,出力4-12T/h,磨煤机所对应的粉仓分别是, #3、4磨煤机对应A、B层给粉机;#1、2磨煤机对应C、D层给粉机;给粉机在粉仓下部进 行交叉布置。
2问题的提出
该锅炉自2月6日一9日四天连续出现两次灭火,给公司安全生产带来极不稳定的现象。 我们根据灭火现象进行全面的分析后,决定对#2炉进行全面排查;重点检查项目有:制粉 系统与烟风系统,找出原因,消除隐患。使我公司#2炉在燃烧上再上一个新台阶避免频繁 灭火的现象再次出现。争取#2机组连续运行100天,不能因锅炉灭火再次出现停炉事故
3原因分析及对策
根据锅炉设备技术特点,技术人员从锅炉制粉系统与烟风系统等方面进行了一系列查找 分析。
,进行调整
3. 1. 1对锅炉制粉系统进行全面检查,对制粉系统的锁气器进行全面校对,杜绝制粉系 统的漏风。对于制粉系统运行方式上加强对运行人员的指导,争取做到在最佳出力下,尽可 能的提高磨煤机出口温度,保持粉仓温度最低点
80°C以上,高点保持在10CTC左右,以保证 给粉机下粉的均匀性。
3. 1. 2对火检强度弱的喷燃器进行单独调试。
调试具体工作如下:
1) 一、二次风挡板的调整:根据该角火检强度及该角就地燃烧情况进行调整,调试一 次风就地挡板、调试二次风挡板。以达到最佳合理的配风效果,必要时采取个别风门手动控 制,避免该角风量偏大或偏小。
2) 查看该角火检强度及就地燃烧情况,进行给粉机的调整试验。在进行给粉机调整试 验过程中,根据给粉机转速及一次风温情况进行,既要防止一次风管堵塞又要保证该角喷燃 器的燃烧稳定,使该角给粉机达到最佳转速运行。
3) 进行一次风速调整试验:根据燃烧情况继续降低一次风压,在降低一次风压的同时 观察一次风温及一次风压的变化情况,同时