文档介绍:2008 年全国炼铁技术交流会论文集
炼铁厂煤粉振动筛改造
刘颖 王洪成 蔡军阳
(本钢炼铁厂 )
摘要:针对煤粉振动筛在生产过程中发现的问题,通过对煤粉振动筛结构和使用状况的分析和观察,找到问题的原因,
提出改进措施并进行实施。
关键词:振动筛 星型阀 激振电机 滤网
1 前言
振动筛在煤粉制备中以它的处理量大,杂物分离效果好,逐渐得到专家的认可,并在大型高炉
喷煤系统中应用。
本钢炼铁厂 2005 年安装了 4 台 DSM—0924 煤粉振动筛,生产能力 70t/h。在振动筛运行 3 个
月就出现了煤粉外泄、杂物分离不清、对基础的动载荷增大等问题,被迫进行了检修。从第一次检
修后,每周都投入一定的人力进行维护。不仅影响整个系统的正常运行,也增加了维护、生产人员
的劳动强度和维修费用,污染了环境,制约了高炉煤比的增加,急待进行改造。
2 问题分析
振动筛强度问题
振动筛使用三个月,开始出现裂纹。先是从上盖人孔圆周方向径向,向外辐射;接着是箱体筛
网螺孔处,也是径向向外辐射;六个月后,上盖、箱体、振动筛出口、振动筛入口先后不同程度出
现裂纹,振动筛上盖与箱体法兰接口变形,导致振动筛四处漏粉,被迫在裂纹处焊一些筋板加固,
几乎每天停机一两个小时处理振动筛的裂纹、漏粉问题,增加了生产工人的劳动强度,还污染环境、
造成浪费。
振动筛外形结构问题
振动筛只在上盖有两个¢300mm 大的人孔,用来观察振动筛的内部情况;没有清理杂物的人孔,
筛网挂满茅草等杂物时,只能拆下振动筛入口软连接,拆下上盖等近百个螺丝,清理一次用三、四
个小时,很不方便。
振动筛筛网问题
振动筛生产能力不够、编织筛网的强度底、刚性差、网孔易变形不稳定;筛网倾角过小,煤粉
流动慢,煤层堆积较厚。振动筛使用过程中,杂物箱里经常灌入大量的煤粉,不到三个月,筛网两
侧出现 500mm~1000mm 长口,振动筛入口处的筛网出现直径 100mm 左右的孔洞。拆卸后,发现筛网
薄厚不均,孔眼大小不等,多处磨损严重。
配套设备问题
与煤粉振动筛配套的锁气输送设备不适合。锁气器是间歇式下粉,当下煤管中的煤粉积存量,
超过重锤的重量时,锁气器才能开启,这时煤粉进入振动筛,振动筛开始工作。由于锁气器的工作
原理,决定了振动筛瞬间接受大量的煤粉,有时又在空负荷状态下运转。振动筛长期在交变载荷作
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用下,结构出现裂纹,这是筛体损坏的重要原因。
动力源问题
由于集中下粉,原配用的激振源与振幅过大,运行时对筛体影响较大,也是造成筛体裂纹的
重要原因。