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内燃机车检修与改进.doc

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文档介绍

文档介绍:第 1 页
内燃机车检修与改进
蒋煜琦
物流管理中心
摘 要:本文根据涟钢内燃机车特点与性能简要阐述,对一些常见故障进行了分析并总结了检修方案; 对柴油机某些零部件进行了改进; 使内燃机车故障率降低,确保机车顺利运行。同时也对机车维另外碳化硅的弯曲强度、导热率均优于其他材料,而热膨胀系数也最小,这些优良的性能使其在机械密封中被广泛采用。其使用效果明显优于碳石墨材料。
. 在水泵轴上建立多重密封结构内燃机车水泵是使用单一的密封结构,其可靠性差,回修率高。因此,对其进行了改造。方法是在水泵机械密封之后加装一套油封装置的方法,大大提高了水泵密封的可靠性和使用寿命。在改造中还将水封环压盖和密封座加工成一体同时采用双油封结构( 图) ,从而更好地保证了密封的可靠性。采用该油封结构,不仅成本较低,而且制作、安装、检修都很方便。
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检修改进后的结果。从我们加装改造后的水泵使用情况来看,其漏水现象大为减少,改装过的水泵使用寿命较原来平均提高了 倍以上,效果显著。且由于水泵返修率的减少,降低在检修工作中人力物力消耗,节约成本。
. 型内燃机车冒黑烟的控制与改进
型内燃机车在运行过程中发现机车提升手柄位时冒黑烟比较严重。机车起动后,司机往往快速从低手柄位提高到高手柄位,在这个过程中机车黑烟相当严重,当柴油机稳定在规定转速后,黑烟逐步减少,烟度慢慢才能处于正常状态。黑烟既污染环境,又影响了增压器的可靠性,也影响柴油机燃烧系统。提升功率时冒黑烟,主要是柴油机加速性能差所致, 型 柴 油 机 原 采 用 型增压器,转子质量较大,机车提升手柄位后,柴油机喷油泵齿条的压比不能适应燃烧需要,造成空气不足,因此冒黑烟严重。为此,采取了两条措施: ( ) 换用性能更好,转子质量较小的 增压器,改善柴油机的加速性能; ( ) 用可编程序控制器对机车提升手柄位进行定时控制,司控器从 手柄位到 手柄位不论提升速度多快,喷油泵齿条移动必须在 秒钟才到规定的供油量,每提升一档需 . 秒,以适应柴油机增压器的加速性。
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采取这两条措施后,快速提升手柄位冒黑烟问题得到了很大改善。使燃油充分燃烧的同时也减少了对环境的污染。
. 型内燃机车走车时不换向原因分析与维修改进
型内燃机车在调车作业时多次出现走车不换向的故障,严重影响生产。因此针对此常见故障分析并加以改进。
型机车是液力传动。当方向控制 的手柄置于前进位( 后退位) 时, 机( 或 ) 有输出,放大后推动机车方向前电空阀 ( 或机车方向后电空阀 ) 动作,改变风路,推动换向阀芯动作,对机车前向( 后向) 变扭器充油,使机车前向( 后向) 前进。
经现场分析得出机车不换向原因有以下几点:
. 方向控制器 触头接触不良。
) 由于触头频繁动作,易引起触片弹性降低,触头不能与时回位造成接触不良。
) 由于触头表面镀银容易氧化,或者触点间有灰尘杂物聚积,也会造成接触不良。
. 前后向电空阀不动作或漏风( 图 ) 。
) 电空阀线圈烧坏或接线柱松动,造成阀芯不动作。
) 阀芯调整螺母松动,导致阀杆过长,阀芯动作不到位。
) 顶针不在上阀中或者变形引起上阀不能紧贴阀座,引起风从排风口排出。
) 上阀座密封垫裂开漏风,造成风不能进入液力换向阀。
. 放大块烧坏造成电空阀线圈无电,电空阀不动作。
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. 液力换向阀中阀芯被异物卡住,造成
阀芯不动作。
. 液力换向阀中的 型圈密封不良或损坏造成阀芯不动作。改进与解决措施:
) 在每次轮修时,打磨方向控制器 触指,紧固其接线端子,检查排插是否松动。
) 定期检查紧固电空阀接线端,定期更换上下阀座密封垫,阀芯长度是否符合标准,顶针是否变形。
) 机车初运行时,要定期清洗液力传动箱的各种阀芯、磁钢,按要求定期更换阀芯密封圈以保持阀的密封性能。
效果:通过这一系统的维护改进,排除隐患,机车走车时不换向的故障大大减少,提高了机车的运用效率。
. 型内燃机车自动制动阀制动慢、缓解慢分析与检修改进
型内燃机车是一种交—直流电传动内燃调车机车,采用 型柴油机。此车是目前中国调车中功率最大的一种型号,专门适合重载列车的编组和调车用途。型内燃机车采用 - 型制动机。制动机是列车运行速度的控制机构,其性能直接影响着铁路运输安全,尤其是调车作业安全,已成为近年来影响铁路运输安全的重要因素之一,因此,对制动机制动慢,缓解慢故障原因加以分析与维修改进,对确保安全行车有极为重要的意义。
机务段有两台 型内燃机车,在使用过程中发现: 操纵自动制动阀( 大闸) 制动与缓解时,机车出现制动缸压力上升慢与缓解慢故障; 操纵单独制动阀( 小闸) 制动与缓解时,性能良好。
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- 型制动机制