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工作总结与改善计划品质.ppt

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工作总结与改善计划品质.ppt

文档介绍

文档介绍:(优选)工作总结与改善计划品质
当前1页,共10页,星期二。
目录
一、2014年度工作总结
1、质量目标达成情况
2、制程重大质量事件回顾
3、客诉重大质量事件回顾
4、不足之处及推动完善总结
二、2015年度改善计划
1、质26
1743-001
TEKA006-0351000KA
1990
老化上架20分钟左右50%老化无输出。
变压器磁芯带载能力差
更换方案解决
更换二极管DS1为快恢复二极管(F1M),变压器更换磁芯,重新承认,半成品重新调整为3772方案解决。
张经理
5
8月9
A1303-116
TEKA012-0502000UK
5000
生产了5万多,带载无输出有50PCS,C6位(1206 1000V*7R)不良引起,焊盘与本体暗裂。
分析为C6位贴片电容材质不良,在生产作业过程中损坏。
更换维修出货
板有应力,更换型号,将1000V更改为2000V,回厚贴片电容。
李峰光
6
10月8
A2032-001
TEKA006-0501500EUC
5105
PIN脚下陷6PCS(超音前后都有),生产数100PCS,不良率6%(润源)。
外壳PIN处未加进行加强筋,导致PIN脚下陷。
全部拆壳返工
更改胶壳结构,插脚处加上加强筋。
周工
7
10月24
A1994-003
TEKA006-0501000JP
70150
测试段发现电压高,1%的不良。
变压器不良引起,铁诚变压器(TEKA005050A-12)铁诚。
不良品并贴片
调整电源板上电压取样电阻。
谭工
8
11月17
A1303-15
TEKA006-0501500UKU
110710
低温带载无输出,涉及数量约40000PCS,(69532C)。
替代IC 3772方案,未调试好。
直接出货
重新改回为3772IC方案。
李经理
9
11月26
A343-125/126
TEKA006-0720830CH
993+1985
高压不良,不良率2%左右。
双Y电容中间焊盘与初级端铜管距离偏短,引起高压打火。
将双Y电容中间脚剪短
研发更改BOM,增加套管,并在BOM里注明Y电容先加工再插件。
周工
10
12月16
A1799-005
TEKA018-0502500UK
20000
U1位8830IC与8830SIC混料,实际要求为8830,来料为883S。
IQC漏检。
全部更换
要求供应商供8830IC。
周工
备注:此列出一部分,还有像今年的鸿达保险丝、AI色环电感、华准外壳结构、电解电容溢液等等。
当前4页,共10页,星期二。
3、2014年客诉重大质量事件回顾
一、2014年度工作总结--品质部
NO.
日期
机型
不良描述
原因分析
改善对策
备注
1
1月14
A1569-021/022
标签贴歪。
1、客户标准变更。2、这类标签贴正困难。
重新购买铭牌寄给客户,下批生建议客户贴,我司提供铭牌。
作业不良
2
1月15
A1880-002
过流点过低。
,-,更改后未走正常送样流程,研发BOM少