文档介绍:严格安全管理确保施工有效受控
严格安全管理确保施工有效受控
摘要:空分车间二空分装置改造期间,克服一空分装置独生子设备和二空分改造施工作业繁杂、交叉作业频繁、作业队伍多等困难,认真分析施工管理中薄弱环节,采取施工任务日交接、安全风险技术交底、安全措施联合确认、干部走动式监督管理、"三查四定"安检管理以及施工作业演习等管理措施,确保了施工作业的有效受控,保证了装置安全生产和安全施工同步进行,实现了装置改造施工零事故,。
关键词:安全管理施工作业有效受控事故经济效益
一、装置改造概况
大庆石化公司水气厂空分车间有两套空分装置,主要任务是负责向公司主体装置供应氧气和氮气。其中,二空分装置使用年限久、设备老化严重、生产能力降低,稳定性下降,不能满足公司120万吨/年乙烯改扩建工程后氧气和氮气平衡需求,公司提出了对二空分装置扩容改造,由13000Nm3/h 氮气产量扩容达到20000Nm3/h氮气。
二空分装置改造期间,一空分装置成为独生子设备,单独保管网氧气和氮气供应,这给车间的安全生产管理带来挑战;同时,因施工过程中交叉作业频繁、作业队伍多,给施工安全管理带来了一定的难度。空分车间根据施工作业实际现状和危害特点,加大安全管理力度,认真分析施工管理中薄弱环节,有针对性地采取可靠措施和管理办法,保证了装置安全生产和安全施工同步进行。
二、装置改造施工管理中存在的弊端
,施工人员管理不到位
二空分装置改造施工过程中交叉较多,施工方未能做到及时向空分车间提供日施工任务明细,临时性的作业时有发生。2011年1月,施工预对分子筛管道试压,施工人员未经空分车间确认,擅自关闭了二空分仪表风罐入口总阀,装置仪表风突然中断,造成液化膨胀机转速突然大幅度下降,工艺氮压机入口阀突然关闭、回流阀全开。当班立即采取紧急措施,手动停止液化膨胀机和工艺氮压机运行,避免了因仪表风中断造成设备损坏及质量污染事故。
,安全技术交底不清
2011年3月,施工人员在对产品氮气阀门接仪表管线时,没有意识到风险和危害,没有经过施工方和工艺车间技术人员的确认,擅自将V104仪表风阀打开,造成一空分氮气外送量突然增加;二空分液化膨胀机转速突然下降。经过确认,V104阀为气开阀,阀前已经与一二空分氮压机并网,阀后还没有与产品氮压机连线,为敞口状态。此次施工前项目负责人没有对员工进行特殊作业项目的安全技术交底,风险识别不够,施工人员将V104仪表风阀打开后造成空分产品氮气大量放空,导致管网氮气压力降低,一空分氮气纯度超程,二空分液化膨胀机和工艺氮压机负荷下降。这次事故给一二空分生产均带来不同程度的影响,由于当班员工发现及时,反应迅速,措施得当,避免了氮气管网更大事故的发生,这给我们又一次敲醒了施工管理的警钟。
三、采取措施,确保施工受控管理
空分车间根据二空分装置改造施工管理存在的施工任务交接不清、风险识别不到位、安全技术交底不详细、项目安全管理不到位等弊端,全方位开展施工安全管理的交接、确认、落实和巡查工作,确保动火、高空、受限空间、挖掘、用电、探伤等施工作业的安全顺利进行。
,确保施工作业的安全有序进行
空分车间组织成立了由车间各级领导、装置工艺员、设备员、安