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经营总结与经营计划模具部.ppt

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经营总结与经营计划模具部.ppt

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经营总结与经营计划模具部.ppt

文档介绍

文档介绍:部门:BU3模具部
日期:
2014年经营总结与2015年经营计划
对外密
第一页,共三十一页。



2014总结

3. 修模成功及失败案例集中学****br/>4. 模具部和注塑部每月定期召开2次沟通会,达成模具保养和使用的规定规范。

指标名称
目标
实际
达成率
模具故障率
13%
%
%
14年目标
14年实际
%
%
第七页,共三十一页。
40%-
60%-
80%-
单位:%
项目
重点内容
总结与检讨
不足检讨:
1. 修模方案不合理
2. 修模交接不清楚
3. 修模后合模点检不彻底
4. 加工异常不提报流到下工序
5. 技工技能参差不齐
成果总结:
1. 在加工组实行《工作日志统计表》,满足工序间交接的需要进行统计,同时兼管了工序工作量、工件加工的效率;提高了员工的工作预见能力,对一些可能产生问题的加工做了有效的防范措施。
. 量产模具维修合格率差异分析
指标名称
目标
实际
达成率
模具维修合格率
96%

105%
14年目标
14年实际
%
96%
第八页,共三十一页。
、错装、异常等件数差异分析
项目
重点内容


装配技术水平提升不明显,技术员的水平不一致;
技术案例总结没有做到培训和传承;
设计方案、防呆方案不合理;
技工之间、拉模的时候交接不清楚;
合模点检没有落实到位;
技工技能参差不齐;


组织团队稳定,团队士气高昂;
华为和TCL几个重点项目都保质保量完成;
低级错误降低50%左右;
注塑部和试模课、品质课异常反馈监督机制建立;
修模课对于低级异常有失必罚的零容忍规定得到有效持续执行。
0-
5-
10-
单位:%
15-
时段
目标
实际
达成率
年度
0
9次
-9%
0次
9次
第九页,共三十一页。

成果
不足反省
组织建设
任职资格认证和晋升考试实施完成;
完成一期班组长人才储备,6名组长顺利接替完成和晋升;
组织优秀班组长参加储备领班培训,校企合作招聘两批学生做技术储备,人才梯队建设初步形成;
模具工程、编程、装配组织架构完成更替;
人员流失比较严重,招聘与离职不成比例;
组织不稳定,新进员工培训与小组建设成效不大;
小组之间相互协调与配合度还有待继续提高;
校企合作人才培养没有更加深入和知识对口;
中层管理人员调整没有稳定,管理技能欠缺;
流程建设
重新定义和学****模具开发制造流程;
重大风险控制流程建设;
单工序外发加工风险流程建设;
内部自检流程与品质异常处理流程重建;
模具部生产大排程与达成率考核流程建设;
突发品质异常的处理与应急流程建设;
修改模控制环节与流程重建;
外发模具移模流程建立;
新开模ESI具体流程未培训,执行不到位;
内部自检流程执行不到位;
品质异常应急措施缺少主导人;
重大风险管控流程落实成效不大;
生管系统上线和使用推进时间点延期;
后工序反馈修改模问题点处理流程未建立;
修改模流程的梳理和完善没有结案;
模具履历建立管制(工程数据库建立)没有完成;
革新推进
持续推进每月的跨厂区技术交流;
完成提案回归活动,提案改善持续重点推动;
***导入并试运行,设计标准优化;
打破2个组分别负责一课,二课模具维修的模式,模具平均分配模式达成工作量均衡;
年度革新指标达成状况不理想;
后半年革新会议和总结推进不理想;
技术革新、成本降低课题推动效果不明显;
模具物料库存标准需要进一步减少;
工程数据库建立推动不完全;
第十页,共三十一页。

反省:
加工异常多,生产计划没有办法落实;
组织不稳定,人员招聘与人员流失率不成比例;
设备故障率高,影响有效产出;
外发成本高,标准件没有备库存,加工费占产值的1/3;
修改模合格率低,重复修改模影响了内部产能;
修模成本高,重复修改模消耗了内部巨大的成本资源;
经营革新指标
单位
达成状况
目标
向上率
Q1
Q2
Q3
10月
11月
成本
模具成本、产值比
%
86%

%
%
%
%
NG
交期
平均开模周期

12天




15天
13.