文档介绍:污泥燃烧厂燃烧炉燃烧烟气污染防治措施
燃烧车间排放的废气主要是燃烧尾气。燃烧尾气中主要污染物为不完全燃烧产物、 烟尘、酸性气体、二嗯英等,不能用单独一种方法去除,为最大限度的去除烟气中的有 害成分,到达最正确效果,本工程燃烧尾气拟采用干法分反响)当不采用催化剂时,NH3还 原NOx的反响只能在950~1050℃这一狭窄的温度范围内进行。因此,这种方法又 称为选择性非催化脱硝法(SNCR)氨的喷入地点一般在炉膛上部烟气温度在 950~1050℃范围内的区域。当氨和烟气中NOx接触时,会发生以下还 原反响:
(NH2)2CO->2NH2+CO
NH2+NO^H2O+N2
CO+NO - CO2+N2
采用该方法要解决好两个问题:一是氨的喷射点选择,要保证在锅炉负荷变动的 情况下,喷入的氨均能在950〜1050C范围内与烟气反响。因此,一般在炉墙上 开设多层氨喷射口。二是喷氨量的选择要适当,少那么无法到达预期的脱除NOx的 效果,但氨量过大,将在尾部受热产生硫酸钱,从而堵塞并腐蚀空气预热器,因 此要求尾部烟气中允许的氨的泄漏量应<5ppm,在这一条件限制下,选择性非催化 还原法的NOx降低率为30%〜70%。选择性非催化还原法投资少,运行费用低,但 反响温度范围狭窄。
表1-2 SCR与SNCR脱硝工艺比拟
工程
单位
SCR
SNCR
脱硝效率
%
可达 80%~90%
30%~70%
逃逸nh3
ppm
<3
>5
NHVNOx
<1
>1
投资
较高
较低
运行费
较低
较高
维修费
较高
较低
应用情况
多
少
占地情况
多
少
SCR法虽然脱硝效率较高,但其投资高,建设单位从经济上无法承受。且 SCR脱硝系统需定期更换催化剂,一旦催化剂失效,将造成脱硝效率下降。加 之维护困难,占地庞大等特点,使得拟建工程不适合选用该方法。从技术可行性和经济 合理性角度考虑,本工程拟采用SNCR法,相比SCR法,SNCR法本钱较低, 建设单位可以承受,加之不需使用催化剂,运行维护方便,占地少,适合拟建工程。
根据经验数据,SNCR法脱硝效率一般在30%〜70%之间,因此保持燃烧炉负 荷稳定和控制喷氨区温度尤为重要。本工程燃烧炉选用鼓泡流化床,自带尿素溶液喷 嘴,流化床燃烧温度不低于850℃,稳定燃烧情况下控制在900-1200℃,燃烧温度 基木可以确保在还原剂最正确的反响温度。
根据工程分析,NOx产生浓度10()mg/m3,脱硝效率按5()%计,NOx排放浓度 50mg/m\满足《生活垃圾燃烧污染控制标准》(GB18485-2014)表4中标准限值 (300mg/m3)要求。
为了保证污泥泥质及燃烧状况异常时NOx排放超标,本方案设置了臭氧氧化 脱硝装置。两条线共设置3套臭氧发生装置(2用1备)
在烟气进入脱硫塔前的低温烟气段,NOx主要由NO和NO2组成,其中NO约 占NOx总量的95%, NO2约占NOx总量的5%。NO难溶于水,不易被脱硫塔脱 除,而NOx易溶于水,容易被脱硫塔脱除。臭氧氧化脱硝工艺就是在烟气进入脱 硫塔前,利用强氧化剂臭氧强制氧化烟气中的NO,使其转化为易溶于水的高价氮 氧化物(NO2或N2O3)然后在脱硫塔里,溶于水生成硝酸和亚硝酸, 并与脱硫塔循环浆液中的碱液反响生成盐类,从而到达脱硝的目的。
臭氧可由现场的臭氧发生器直接生成。在臭氧发生器内, 的氧气,再经精密过滤器过滤、减压阀减压稳压、露点监测后,进入臭氧发生室。在 臭氧发生室内的中频高压电场内,局部电能促使局部氧气变成臭氧,剩余的电能转化为 热量被内循环水带走,臭氧和氧气的混合气体经温度监测、压力监测、流量监测后 由臭氧出气口排出。
臭氧喷射系统采用管网式,材质为SUS316,将臭氧气体均匀的送至每一个臭 氧喷嘴。在整个烟道截面上都均匀分布有臭氧喷嘴,以保证臭氧与烟气的均匀混合,以 到达最正确的Ch/NOx混合比,有利于臭氧与NO的充分反响。
4、废气中重金属控制技术可行性分析
本工程燃烧烟气处理系统采用“SNCR炉内脱硝+静电除尘+活性炭喷射+布 袋除尘+湿式洗涤”处理工艺,燃烧过程中产生的高沸的重金属在废气处理过程 中被迅速冷凝成液态或是固态,因此,在除尘过程中,大局部以粉尘的形式得到去除。 研究和实践外表,“SNCR炉内脱硝+静电除尘+活性炭喷射+布袋除尘+湿式洗涤” 联用时,对重金属的去除效果很好,处理燃烧尾气中的重金属可以稳定达标。
类比同类工程成都市第一城市污水污泥处理厂400t/d污泥处置工程环保竣 工验收监测报告烟气监测结果显示,其镉、铅等重金属浓度均未检出。
综上,本工程采用“SNCR炉内脱硝+静