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660MW超临界锅炉低温再热器频繁泄漏原因与改造对策.doc

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660MW超临界锅炉低温再热器频繁泄漏原因与改造对策.doc

上传人:文库旗舰店 2020/10/15 文件大小:36 KB

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660MW超临界锅炉低温再热器频繁泄漏原因与改造对策.doc

文档介绍

文档介绍:660MW超临界锅炉低温再热器频繁泄漏原因分析与改造对策丁浩曹立春崔风君(大唐黄岛发电有限公司)【内容提要】分析了大唐黄岛发电有限公司两台SG-2102/-M953型超临界锅炉低温再热器频繁泄漏的原因、所采取的改造治理措施,以及设备改造后取得的良好效果。【关键词】2102T/H锅炉低温再热器泄漏改造一、设备概述:大唐黄岛发电有限公司(以下简称黄岛发电厂)三期工程#5、#6机组为2×660MW超临界发电机组,其锅炉为上海锅炉厂制造的型号为SG-2102/-M953型超临界锅炉。黄岛发电厂三期锅炉是上海锅炉厂在引进ALSTOM美国公司超临界锅炉技术基础上、自主设计制造的第一台660MW超临界锅炉,该锅炉为变压运行螺旋管圈直流炉,单炉膛、一次中间再热、采用四角切圆燃烧方式、平衡通风、固态排渣,锅炉整体呈Π型结构布置。沿烟气流向锅炉受热面布置分别为分隔屏过热器、后屏过热器、末级再热器、末级过热器、低温再热器和省煤器。黄岛发电厂三期#5、#6机组分别于2006年10月和2007年11月投入商业运行。二、低温再热器频繁泄漏的经过及原因分析:1、#5、#6炉低温再热器基本情况:#5、#6锅炉低温再热器为顺列排列、逆流布置,共110排,每排有9根管子,×;低温再热器分低温段和高温段两部分,低温段材质为SA-210,高温段材质大部分为T12,局部采用T22和T23材质。低温再热器管排整体采用悬吊管吊挂,每排的管子之间采用δ=6mm的定位板连接固定,而不是采用传统的管夹固定,定位板与管子之间焊接。低温再热器管排自炉前向炉后共有三道固定连接筋板。2、低温再热器泄漏情况:#5、#6炉自投产以来,两台锅炉的低温再热器频繁发生泄漏,并且有加速发展的趋势,根据统计,#5、#6锅炉低温再热器在投产后的一年时间内共发生6次泄漏,均是由于固定连接筋板与管子的焊缝拉裂而导致再热器泄漏:⑴2008年2月1日#5炉自A侧第30排低温再热器管排泄漏;同时检查还发现第28排2处筋板跟部焊缝裂纹。⑵2008年4月4日#5炉低温再热器B侧数第45排管子泄漏;同时检查第47排上数第4、5根管子筋板焊接处存在裂纹并已泄漏,修后抽真空检查又发现低再低温段B侧数第40排第2、3根管子筋板拉裂泄漏、低再高温段第33排第10、11根管子筋板拉裂泄漏。⑶2008年4月17日,A侧第27排高温段上数第11根管子被连接筋板拉裂泄漏。⑷2008年1月26日#6炉低温再热器B侧泄漏,B侧数第37-40排有五处筋板焊缝存在不同程度的裂纹,其中第37排已经发生轻微泄漏。⑸2008年5月23日,B侧第33排低温段上数第17、18、19根、第34排上数第17、18根管子被连接筋板拉裂泄漏。⑹2008年9月14日,B侧第38排低温段下数第11根管子被连接筋板拉裂泄漏。由于#5、#6炉低温再热器多次发生泄漏,并且泄漏部位一致,泄漏原因基本相同,因此我们逐渐认识到三期两台锅炉随着机组运行时间的增加,由于低温再热器结构设计原因以及制造缺陷,低再固定筋板拉裂泄漏的状况会越来越严重,即使简单的将固定连接筋板割开,也不能从根本上消除隐患,因为筋板焊缝原存在的应力以及无法检查到的已存在裂纹最终也会导致低温再热器泄漏。因此必须从根本上查找原因并采取措施进行彻底治理。3、泄漏原因分析:通过对黄岛电厂#5