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捷制2500MW机组凝汽器胶球系统收球率低的分析及改造.doc

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捷制2500MW机组凝汽器胶球系统收球率低的分析及改造.doc

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捷制2500MW机组凝汽器胶球系统收球率低的分析及改造.doc

文档介绍

文档介绍:捷制2×500MW机组凝汽器胶球系统收球率低的分析及改造   [ 日期:2005-06-20 ]   [ 来自:山西神头第二发电厂]
      对捷制500MW汽轮机组凝汽器胶球清洗系统存在问题进行分析,认为胶球系统设计不合理与循环水中杂物堵塞凝汽器铜管是造成胶球系统收球率低的主要原因,找出了北方地区采用水冷机组的胶球系统存在的共性问题,同时提出了相应的解决方法。
关键词:胶球系统凝汽器循环水收球率改造
     1 前言
     神头第二发电厂捷制2×500MW机组为一级中间再热、单轴、四缸四排汽,双背压,凝汽式汽轮机,其凝汽器配套的胶球清洗装置是由西德塔普罗格股份有限公司制造,包括两台活动式收球网、、一个内、外侧系统共用的装球室及其他设备等。其作用是在机组运行过程中,供助水流将海绵胶球(软球)挤过凝汽器铜管,并不断循环,擦洗掉铜管内的垢物,提高热交换效率,降低凝汽器端差,保证汽轮机组的经济运行。
     2 目前状况
     捷制2×500MW机组凝汽器胶球清洗系统自投运以来(#1机1992年投产、#2机1993年投产),内、外侧收球率很不稳定(见下表1),出现了"有时收球率高,有时收球率低"的现象,特别是在冬季四个月,收球率更低,不能对凝汽器铜管起到应有的清洁效果,导致凝汽器端差增大(10-13℃),真空偏低(两台机组中#1机最为严重,冬季最高真空为-83KPa,夏季最低真空为-76 KPa,#2凝汽器比#-2KPa),成为影响机组经济运行的不利因素之一。
表1    2003年10月至2004年2月#1、#2机主机胶球清洗系统收球率
     3 原因分析
      循环水携带杂物堵塞凝汽器铜管
      神头第二发电厂循环水供水系统为闭式供水系统,采用自然通风冷却,冷却水塔淋水填料为复合波ANCS-20型PVC塑料填料,此种填料虽然冷却效果好,但承载能力差,加之水泥支撑构件设计不合理,在北方地区冬天气温偏低(最低-℃)的四个月中,淋水填料底面大量挂冰,当冰挂到一定程度时,淋水填料就会大面积破碎脱落,再加上冷却水塔的施工质量差,水泥构件表面剥落频繁,使大量的水泥、石子及淋水填料进入循环水中。尽管水塔前池处设置了滤网,但由于滤网网眼尺寸(20mm×20mm)较大,仍有一定数量的杂物随循环水进入凝汽器铜管内,造成堵塞,致使胶球进入后也大量在铜管内积聚,不能循环回收。
      查对#1汽轮机组凝汽器检修记录,由于杂物堵塞不能疏通的铜管#1凝汽器已达5%、#2凝汽器达7%。这说明循环水中有杂物是造成胶球系统收球率低的主要原因。
      收球活动网板设计不合理:
      捷制2×500MW机组凝汽器胶球清洗系统的收球活动网板采用正人字形结构,网板与壳体内壁夹角为300,由水流动力学原理可知,这种设计在运行过程中不仅形成比较大的水阻,而且极易产生涡流,使胶球不能顺利进入收球口,当数量增多时,容易造成胶球堵塞。
      收球活动网板的执行机构设计不合理
      收球活动网板的转轴由电动装置通过曲柄连杆机构来驱动,连杆与曲柄采用直径为φ
25mm的销轴连接,销轴与销孔为线接触,回转范围为350。这种设计,转轴回转范