文档介绍:最新整理发电厂炉膛结渣原因及处理
川维发电厂9号锅炉自投产以来,炉膛存在严重结渣的问题,在运行过 程中 于结渣直接影响气流的正常流动状态和炉内燃烧过程,有时甚至造成锅炉 熄火现象,对锅炉的安全、经济运行及可靠性有很大影响。 于结渣往往是不均
匀的,炉膛结渣使水冷壁的传热热阻增加,水冷壁吸热量不足,锅炉出力降低, 并对锅炉的水循环安全性带来不利影响;同时, 于炉内换热减弱,炉膛出口烟
温升高,直接导致主蒸汽温度和再热蒸汽温度升高,减温水量增加;另外,炉膛 上部积结的渣块掉落时,还可能砸坏冷灰斗,堵塞排渣口而被迫停炉打焦。
1炉膛结渣的原因
1) 实际煤质与设计煤质偏差很大是造成炉膛结渣的主要原因之一,灰的熔融 特性是判断燃烧过程中是否发生结渣的一个重要依据, 不同煤质的灰具有不同的 成分和熔融特性。在实验室中将川维发电厂的煤样进行灰化, 测得其灰熔点比设 计值低,因而灰粒很容易达到软化状态而发生结渣。另外,灰分中碱性和酸性两 类氧化物含量之比即碱酸比偏高,那么这种煤质容易发生结渣。
2) 炉膛燃烧器区域热负荷或容积热负荷偏高,在燃烧器区域燃料燃烧放出的
大量热量没有足够的水冷壁受热面来吸收, 因此导致燃烧器区域的局部温度过高, 造成燃烧器区域的结渣;另外,燃料和烟气在炉内的停留时间过短, 燃料未能完 全燃烧,引起炉膛出口烟温偏高,造成炉膛出口受热面结渣。
3) 该锅炉在实际运行中, 于炉内气流组织不佳,造成火焰中心偏移。譬如,
心,根据实测结果,发现1号角一次风速明显高于其他各角,而2号角则偏低, 火焰中心向后墙3号角偏斜,因此后墙结渣严重。
4) 炉膛原设计切圆直径为880 mm切圆直径偏大,出现一次风粉气流贴墙等 情况,也容易造成结渣。
5) 经观察发现引风机甲、乙两侧挡板开度均为 100%送风机甲、乙两侧挡板 开度分别为55斯日80%经测试发现炉膛出口氧量偏小,在此情况下无法再增大 炉内送风量,因此不能充分实现炉内富氧燃烧,引起炉膛结渣。
6) 对煤粉进行分析发现煤粉细度变大,煤粉变粗,煤粉中的粗颗粒很容易从 煤粉气流中分离出来与水冷壁发生冲撞;此外,粗颗粒的燃尽需要相当长的时间, 因此常常贴壁造成还原性气余而增加了结渣的机率。
7) 一次风速偏高。经测试可知一次风速度平均值接近 40 m/s ,于一次风速 度偏高,一次风射流本身的动量或者说一次风射流的刚性较强, 致使煤粉气流冲 击对面炉墙,造成炉墙结渣。
2解决结渣问题的措施
1) 适当降低一次风速度。一次风速度调整必须根据煤质的变化来进行,在额
定负荷下,当燃用优质烟煤时,将一次风速度降低到 30 m/s;当燃用一般烟煤
时,将一次风速度降低到26m/s。降低一次风速度可降低一次风射流的刚性,防 止煤粉气流冲击对面炉墙从而防止炉膛