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【精品】专业论文文献 -在用压力管道安全状况调研及失效分析与预防.doc

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【精品】专业论文文献 -在用压力管道安全状况调研及失效分析与预防.doc

上传人:wz_198618 2014/12/1 文件大小:0 KB

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文档介绍

文档介绍:在用压力管道安全状况调研及失效分析与预防
在用压力管道安全状况调研及失效分析与预防
摘要:本文在总结克石化厂管道检验情况的基础上,分析了在用压力管道失效的原因及预防措施,并指出加强压力管道检验与管理的重要性。
关键词:压力管道失效特征科学管理
1概述
我厂压力管道方面对系统的专业管理始于1994年底,但目前仍存在一定问题。如设计、制造、安装、检验资料无从收集,使用资料也不齐全,运行记录陈旧过时,年检率不高,修理、改造、更换无记录。这种情况给压力管道检验、失效分析、寿命预测造成一定困难,长期下去,无法满足石化装置长周期运行要求。要想改变这种状况,必须加强管理,强化检验,使压力管道管理与检验逐步走向科学化、系统化、专业化道路。
2压力管道失效特征分析

三年来,我所已对蒸馏、加氢、精制、减粘、丙烷、液化气、50万吨/年催化、焦化、一成品、化工等十一个生厂车间,十五套装置的183条、全长一万余米关键压力管道进行检验,从检验情况看,部分装置(如一套丙烷、柴油降凝)普遍存在严重腐蚀问题,个别装置(如精制、一套丙烷、减粘)管线局部位置出现诸如裂纹、严重变形、泄漏等问题,虽采取了相应措施予以处理,但不能也无法从根本上解决问题,也就不能保证今后不会再出现类似的问题。因此,除了加强检验力度外,还应采取相应措施尽量延长使用寿命,且及早查出并消除隐患,防止事态扩大。这对我厂的安全生产及装置两年一修的大修转制工作能否顺利实施具有重要意义。分析我厂压力管道失效情况,有以下特点;
蒸馏、加氢脱酸处理、制氢、液化气、50万吨/年催化、一成品、化工、二套丙烷压力管道安全状况良好,腐蚀均匀、轻微,对装置的长周期安全运行不会构成太大影响。
减粘、焦化、精制车间压力管道安全状况一般。局部存在一定问题,如;减粘塔-1顶油气线抽查7道焊口,发现三道焊口有超标缺陷。其中两道长度为20mm的夹渣,另一道是焊缝全部未焊透。塔-2顶油气线抽查6道焊口,有一道焊口存在13mm的夹渣,(规格φ 219×6)一盲段因腐蚀泄露;焦化车间腊油及回流自 T-102至 P-104先复合钢管一直管相因裂纹渗出辣油;精制车间瓦斯线一弯头有数条裂纹。
。由于车间提出装置随时可以停工检修更换管线,暂时继续使用,但以引起足够重视。
,几乎所有管线普遍存在壁厚严重腐蚀减薄现象,尤其是操作温度较高的管线,所剩壁厚已明显不足,并且焊接质量也不是很好。射线抽查过程中还查处多处超标缺陷存在。
(1)压缩机至R-106及埋地线,规格为φ108×5,
(2)沥青自L-101至T-103,规格为φ159×5,
(3)T-107底出至T-106,规格为φ89×5,
(4)瓦斯系统至加热炉,规格为φ89×4,
(5)T-103顶至T-107,规格为φ89×,
(6)T-104至T-105线,规格为φ89×,
(7)H-105至L-109线,规格为φ108×5,
(8)T