文档介绍:原材料入厂检验规程
原材料;钢板;厚4~12㎜;×1250;×1250等材料。
检验工程:
〔出厂检验报告、质量保证书或化验单〕
3、检验依据:
相关标准及图窝尺寸应符合下表所列要求
型 号
项 目
SGB620/40T
SGB420/30
链窝长度〔㎜〕
105
82
立槽宽度〔㎜〕
25〔最大〕
20〔最大〕
链轮硬度:链轮的链窝及齿面热处理硬度HRG45~55。
4、整机检验前准备:
输送机按设计长度水平直线铺设在水泥地面上,减速器、液力偶合器等部件按要求注没、液。然后接通电源〔电压波动值在额定值的±5%范围内〕,运转机头部〔链未接〕测量机头传动部电机输入功率的消耗,并记录环境温度,在输送机空运转时高速链,使链预紧到额定功率运转时所要求的最小链条预张力。
5、整机检验:
、互换性、外观检验。
相同型号的输送机部件安装尺寸、连接尺寸保证相同,其同类部件应通用互换。
整机外露非加工外表应涂刷油漆,覆盖严密,加工外表涂防锈油。
:
输送机正、反向分别空运转30min。
链和链轮能正常啮合、脱开,不发生跳链、掉链现象。
链和机头架、机尾架、舌板、拨链器之间无卡碰现象,二链运行在中部槽、过渡槽等搭接处,应无刮卡性的撞击。
:输送机水平直线铺设,链空载运行过程中测量,SGB620/40T、SGB420/、。
:
输送机中部槽按设计水平弯曲角度要求,在距机头15m开始铺设成“S〞弯曲状态时,挡煤板不得发生干预现象,中部槽间搭接完好,不出现漏煤间隙。
链正、反向各运转30min,运转一切正常。
:
在水平弯曲段以后的第五节中部槽处,按中部槽设计的垂直弯曲角度垫度一节中部槽的两侧70min。
链正、反向各运转30min,运转一切正常。
:
紧链能力应满足输送机调整链预张力的要求,操作方便,平安可靠。
紧链机构能在左右工作面互换使用。
:
用秒表测定链通过10节中部槽的时间,测定三次,求出平均值,算出其速度。
链速实测值与设计值之间的偏差应在±3%范围内。
:在空运转过程中,减速器、液力偶合器、机头轴、机尾轴、液力推溜器等密封处不得有渗漏油、液现象。
:
在空运载试验过程中,在机头、机尾及铺设长度的中间部位测量噪声。
机头、机尾链轮中高度水平面内1m范围内测量噪声,中间部位在两侧和上方1m处测理噪声。
:
整机检验时,机头架、机尾架、过渡槽、中部槽、及连接件应无变形,链道应无凹迹。
传动链轮的齿形和链窝应无明显磨损、无变形。
6、检验结果判定:
、机头架、机尾架、舌板、拨链器等在试验过程中出现的问题,允许进行修理,修复后能够正常运转,那么该输送机出厂检验仍判定合格。
,允许进行修理,修复后能够正常运转仍判定为合格。
、液力偶合器、机头轴、机尾轴等密封件处出现问题允许修理,修复后能够正常运转仍判定为合格。
、连接尺寸相同;同类部件通用互换,判为出厂检验合格。同台输送机相同种类的零部件不能互换安装的数量超过总数的2%时,判为出厂检验不合格。
,判定输送机出厂检验合格,否那么判为不合格。
6.6输送机用减速器、链轮组件等主要部件在检验过程中出现损坏,机头架、机尾架、过渡槽、中部槽、及连接件产生变形,那么判别为该输送机出厂检验不合格,轻微变形可修复后再进行试运转,一切正常仍判为出厂检验合格。
山西省交城县益嘉工矿
二OO五年六月二十五日
电能综合分析测试仪操作规程
为了平安、正确地使用权用电能综合分析测试仪,保证设备测数据的准确,保护测试设备和人员的平安,物制定本操作规程。
一、开机准备
1、选定工作电源,根据电源电压条件选择相应使用方式;
2、将电能综合分析测试仪放置在干革命静平稳地工作台,检查仪器是否过错好,连接电源线有无破损,打印要骨无打印纸和笔;
3、接插钳式电流互感器,根据测试相数将相应导线插头插入对应的信号输入插
4、接插电压插测试接线夹;
5、先择主机同甘共苦步信号源,确定开关板向;
6、连接打印机,在主机电源接通前将打印机正确连接。
二、接线方法
1、在被子测试电源接通前进行接线;