1 / 6
文档名称:

失效案例分析.doc

格式:doc   大小:624KB   页数:6页
下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

失效案例分析.doc

上传人:miaoshen1985 2021/12/3 文件大小:624 KB

下载得到文件列表

失效案例分析.doc

文档介绍

文档介绍:信息
具体内容
事故名称
高压止回阀断裂失效分析
事故时间
2012年
事故地点
中国多地
产品制造商信息(包括名称、地址等)
不明
失效设备
氢氮压缩机
失效部件
高压止回阀上流腔体
应用环境
含氢量大于50%的变换气系统
失效形式
低应力高周疲劳断裂
失效机理
晶粒粗大导致冲击功值下降,脆性大
失效材料类型
阀体材料35号钢
失效材料信息(包括成分、力学性能等)
设备名称
工作温度
工作压力
工艺介质
材质
高压止回阀上流腔体
170℃
32MPa
氢气/氮气
35号钢
事故概览
近年来,随着国民经济发展,阀门行业发展迅速,阀门失效影响着系统的正常运行,一旦阀门失效便失去了对系统和反应的控制,后果不堪设想。且作为动设备,阀门收到的载荷随时间变化,易引起疲劳损伤和疲劳失效。
分析方法/测试项目
首先进行断口宏观特征分析,判断材料特性和裂纹发展过程;其次分析化学成分,检验材料力学性能,检查材料是否符合标准要求;进行金相和微观特征分析,判断热处理方式记金属性能。
分析结果
1断口宏观特性
图1阀体的宏观断口形貌
图2阀体裂纹扩展示意
阀体的宏观断口可以分为平齐光整区和粗糙区两个部分,平整区为裂纹的疲劳扩展区,表面基本光滑,疲劳扩展速率较低,表现低应力高周疲劳扩展特征;但是到了裂纹扩展区后期,断口表面逐渐粗糙并开始出现放射状台阶,裂纹扩展速度逐渐加快,出现韧性撕裂台阶,其主要原因是由于断裂部位有效承载面积逐渐缩小、应力逐渐加大所致。粗糙区为最终瞬断区,断口呈结晶状,表明材料呈脆性特征,该区面积不足整个断口的10%,表明止回阀工作应力远低于其抗拉强度,止回阀强度设计余量充裕,断口属于宏观脆性断口。
疲劳裂纹在阀体外表面台阶处形成并扩展至接近阀体内表面时,裂纹扩展方向从原先垂直于阀体轴线方向转为沿着与轴线45°方向扩展。其原因可能是随着阀体有效壁厚的减薄,材料显示出一定的塑性,发生剪切断裂。
疲劳断裂的萌生之处位于阀体台阶处,存在应力集中,而应力集中是诱发疲劳裂纹形成的重要因素之一。同时,由于裂纹均沿着台阶处发展,可以确认疲劳裂纹源生成于止回阀体台阶的外表面。
阀体材料化学成分分析
在裂纹源区附近取样并进行化学成分分析,分析结果(见表1)表明:
阀体材料成分符合GB/T 699-2008《优质碳素结构钢》种规定的35号钢的成分要求,可以确定该阀体材料为35号钢;
阀体断口表面腐蚀产物主要是***元素和少量铁、钙、钠等金属元素,***元素系阀体断裂后由灭火剂带入。
表1阀体材料成分分析结果
元素
C
Si
Mn
P
成分




标准成分
~
~
~

元素
S
Cr
Mo
Al
成分




标准成分




力学性能试验
阀体材料力学性能测试结果表明:
阀体材料的抗拉强度和塑性基本符合要求,但是均接近标准下限要求,其中屈服强度还略低于标准要求;
阀体内层和外层材料性能差别不大,内层强度略高于外层,可能是加工处理造成的